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  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    schrieb am zuletzt editiert von
    #93

    @Homoran:

    @Thisoft:

    Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
    Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.

    Solange da nichts zerschossen wird. `

    Was das Zerschießen betrifft kann ich mir das zwar nicht vorstellen dass da ein Zusammenhang bestehen soll. Es würden ja dann eben nur die niedersten 8 bit des Wertes übertragen, also nach der 255 käme einfach wieder eine 0…

    Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam...???

    Ansonsten müsstest du dann lediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. Wobei zu bedenken ist, dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt!

    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi

    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients

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    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #94

      @Thisoft:

      Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam…??? `
      Sorry!

      Hab ich, ein HM-SW1-PBU-FM hat sich im Millisekundenbereich gemeldet; habe ihn ausgetauscht jetzt ist Ruhe.

      Der Sensor war aber inzwischen an einer eigenen Testumgebung mit dem neuen Funkmodul

      @Thisoft:

      ediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. `
      ich denke, das bekomme ich hin ;-)

      @Thisoft:

      dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt! `
      Hä?

      also 60 Stufen statt 100?

      Das ist besser als nix

      Mach ich demnächst mal.

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      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        schrieb am zuletzt editiert von
        #95

        Ich zitiere mal aus einem meiner Posts ein Stück weiter vorn:
        > Nun mal theoretisch: lt. Datenblatt misst der Sensor von 0-1,2Mpa, also 0-12bar und gibt dementsprechend eine Spannung von 0,5-4,5V aus das bedeutet letztlich 4V/12bar = 0,333V/bar. Der gelesene Wert im Arduino entspricht 1024/5V = 204/V. Dementsprechend 68/bar.

        Somit wirst du bei der Messung auf 0,01bar letztlich trotzdem nur eine Auflösung in Schritten von ca. 0,02 bar erhalten. Aber das ist schon mal besser als nix, oder eben als 0,1.

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        • HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #96

          Es läuft nicht!!

          kann aber nur an einem kleinen Problem hängen.

          erst einmal das Positive.

          Nachdem es gestern schon hing, habe ich mal den Impuls auf D10 auf 300msec verlängert; außerdem die 2x 10 gegen 100 getauscht und die Meldediffrenz erst auf 12, dann immer weiter runter bis auf 4.

          int sensorPin = A7;  
          int firstDigitPIN = 2;
          int sendPIN = 10;   
          int sensorValue = 0; 
          int DruckValue = 0;
          int lastValue = 0;
          int MeldeDifferenz = 4;
          const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
          const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
          const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
          void sendValue(int intVal){
            String binZahl;
            byte aktBit;
            for (int b = 0; b < 8; b += 1){
              aktBit = bitRead(intVal, b);
              binZahl = aktBit + binZahl;
              digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
            }
            digitalWrite(sendPIN, HIGH);
            delay(100);
            digitalWrite(sendPIN, LOW);
            Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
            Serial.println("");  
          }
          void setup() {
            Serial.begin(9600);
            for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
              pinMode(digitPIN, OUTPUT);
              digitalWrite(digitPIN,LOW);
            }
            pinMode(sendPIN, OUTPUT);
            digitalWrite(sendPIN, HIGH);
            delay(300);
            digitalWrite(sendPIN, LOW);  
            Serial.println("Gestartet");
          }
          void loop() {
            // read the value from the sensor:
            sensorValue = analogRead(sensorPin)*100; 
            Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
            DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 100));
            if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
            DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
            Serial.println("Druckwert in 0.01bar = " + (String) DruckValue);
            if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
              sendValue(DruckValue);
              lastValue = DruckValue;
            };
            delay(Zykluszeit*1000);
          }
          

          sah alles ganz gut aus, bis das System wieder einfror.

          Soll heißen. in der seriellen Konsole lief alles prima weiter, in HM aber nicht.

          Sketch neu hochgeladen, Kosole restart, lief . . . . bis es wieder einfror.

          Das konnte ich mehrfach wiederholen.

          Gestartet
          Analogwert = 15700
          Druckwert in 0.01bar = 100
          Binärwert = 01100100
          Analogwert = 15800
          Druckwert in 0.01bar = 101
          Analogwert = 15700
          Druckwert in 0.01bar = 100
          Analogwert = 15900
          Druckwert in 0.01bar = 103
          Analogwert = 15800
          Druckwert in 0.01bar = 101
          Analogwert = 15900
          Druckwert in 0.01bar = 103
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Binärwert = 01101001
          Analogwert = 15900
          Druckwert in 0.01bar = 103
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Binärwert = 01100010
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Analogwert = 15700
          Druckwert in 0.01bar = 100
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Binärwert = 01101001
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Binärwert = 01100010
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Binärwert = 01101001
          Analogwert = 16000
          Druckwert in 0.01bar = 105
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          Binärwert = 01100010
          Die 98 wurden nicht mehr an die CCU gesendet, danach auch nichts mehr
          Analogwert = 15800
          Druckwert in 0.01bar = 101
          Analogwert = 15600
          Druckwert in 0.01bar = 98
          

          Ab einem bestimmten Punkt wurde nichts mehr gesendet.

          Dann habe ich den Läppi abgeklemmt und die externe Stromversorgung angeklemmt.

          Wenn der DC des Sendemoduls am Ende gewesen sein sollte hätte der jetzt wieder resettet sein müssen, der Arduino ebenfalls.

          Aber kommt nix neues mehr :(

          Der Wert steht in der CCU immer noch auf 105, der DC der CCU ist auf 1

          ich bin ratlos.

          EDIT:

          Sehe gerade dass ich das falsche Timeout auf 300 gesetzt habe.

          Gruß

          Rainer

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          1 Antwort Letzte Antwort
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          • HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #97

            Nach langem probieren läuft es jetzt, wobei ich immer noch nicht weiß warum es nicht lief und ob es jetzt dauerhaft stabil laufen wird.
            144_pool_pressure.jpg
            Hier sieht man schön meine ganzen Versuche zwischen 17:15 und 17:30 ;-)

            Nachdem es dann da immer noch nicht lief hatte ich alles abgebaut und mit reingenommen. In der Box zu arbeiten macht wirklich keinen Spaß.

            Dann hatte ich mir nochmal die https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf mehrfach durchgelesen. Ich habe nicht alles verstanden, aber da stand etwas zu dem Triggerimpuls:
            ` > DU30

            Datenübernahme Kanal 3, low-aktiv

            (Anlernen Kanal 3)

            DUI30

            Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V,

            high-aktiv, (Anlernen Kanal 3) `
            ich habe den D10 des Arduino aber an den DUI 30 angelötet.

            In der Online-Hilfe zu den Modi in der BebUI ist immer nur vom DU30 die Rede.

            Dann habe ich noch überlegt dass es in der Konfig ja eine "Datenstabilitätsfilterzeit" gibt. Die stand auf eine Sekunde.

            Daraufhin habe ich diese auf 0.2sec gestellt und das Delay für den Impuls auf 0.5sec (ich hatte schon überlegt das auf 5-9 Sekunden zu stellen.

            Dann habe ich diverse Modi versucht - mit deinem zweiten Sketch leif es ja sauber durch - und dann doch Mode 1 genommen. Mit offenen Enden gestartet und etwa alle 10 Sekunden einen Wert in der CCU. Inkl. der dauernden Konfigurationsänderungen stieg der DC so gaaanz langsam (in 10 Minuten) auf 6. Damit könnte man ja sogar noch leben.

            Dann bin ich wieder raus und habe den Drucksensor angeschlossen - lief, und lief und lief.

            Dann wieder alles verdrahtet und in das Gehäuse gepackt - hing!!!

            externe Spannung ab, USB an den Arduino - lief!

            Spannung geprüft; 5,21 volt am Arduino, anderes Netzteil 5,4 V lief auch nicht

            Alle Kabel und Lötstellen gewackelt, keine Änderung

            Ich wollte schon irgendwo einen Ferritkern drum wickeln, als es auf einmal stabil lief, nachdem ich die Antenne anders verlegt hatte. Also doch ein Funkproblem, die Konfigdaten klappten aber immer.

            Ich bin erst einmal Froh, dass es läuft, werde mir ggf. mal ein zweites Modul kaufen; Arduinos hab ich ja noch…..

            Noch mal VIELEN Dank

            Rainer

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

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            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              schrieb am zuletzt editiert von
              #98

              Also mit dem DU30 bzw. DUI30 das ist ein bisschen verwirrend. Im Prinzip ist's in deinem Fall mehr oder weniger egal, einer schaltet auf High, einer auf Low, da der Arduino beide Flanken auslöst sollte die Übertragung in jedem Fall getriggert werden.

              Die Datenstabilitätsfilterzeit dürfte nur in den Modi 4 und 6 relevant sein, ist aber bestimmt kein Fehler die sehr klein einzustellen.

              Das ist natürlich blöd wenn du jetzt ein Funkproblem von deinem Modul zur CCU hast. Müsstest du ja in der CCU sehen können wie der RSSI-Wert ist…

              Wenn es dann mal läuft und der DC noch etwas zu hoch geht kannst du ja das Messintervall (Zykluszeit) ohne weiteres noch hochsetzen.

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              1 Antwort Letzte Antwort
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              • StabilostickS Offline
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von
                #99

                Wegen Antenne möchte ich noch vorsichtig auf Seite 13 der Anweisung von ELV verweisen:

                > Für die Steuerung mit einem Mikrocontroller können auch die Spannungseingänge genutzt werden. Diese Eingänge reagieren ab einer Spannung von ca. 2 V. ****Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt.****

                Wer zieht den Triggereingang auf 0V? Macht das der Arduino? Ich denke: ja. Ansonsten Pull down-Widerstand.

                Passt das?

                ` > Pins configured as OUTPUT with pinMode() are said to be in a low-impedance state. This means that they can provide a substantial amount of current to other circuits. Atmega pins can source (provide positive current) or sink (provide negative current) up to 40 mA (milliamps) of current to other devices/circuits. This is enough current to brightly light up an LED (don't forget the series resistor), or run many sensors, for example, but not enough current to run most relays, solenoids, or motors.

                Short circuits on Arduino pins, or attempting to run high current devices from them, can damage or destroy the output transistors in the pin, or damage the entire Atmega chip. Often this will result in a "dead" pin in the microcontroller but the remaining chip will still function adequately. For this reason it is a good idea to connect OUTPUT pins to other devices with 470Ω or 1k resistors, unless maximum current draw from the pins is required for a particular application. `

                1 Antwort Letzte Antwort
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                • HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #100

                  @Stabilostick:

                  Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt. `
                  Das hatte ich gelesen, und gehofft, dass Thilo das auch hat, weil och dazu nochts sagen kann.

                  Dann stand noch etwas, dass bei high die spannung ab 2v gilt.

                  Da wir auf high triggern, habe ich vermutet, dass die 0v nur für low gelten.

                  Aber alles nur Halbwissen, wenn überhaupt.

                  Habe heute nacht nochmal gegrübelt und keine glaubhafte andere Ursache aus meinen Versuchen ableiten können. Die Ursache muss im arduino oder der Stromversorgung liegen.

                  Der rssi ist brauchbar, habe gerade nachgesehen. Auf der anderen Installation hatte ich devconfig noch nicht aktiviert, da hätte er wegen des neuen Funkmoduls noch besser sein müssen

                  Gruß Rainer

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                  • HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #101

                    Sehr mysteriös, aber vielleicht isr an der Theorie von@stabilostick was dran.

                    Warum?

                    Pumpe angestellt

                    Innerhalb von 10 secunden erschien der Wert in ioBroker; funk steht also
                    144_screenshot_20180721-095234.jpg

                    Huch nur 0,65 bar??.

                    Runter gerannt in den Garten, auf dem Manometer steht der Druck bei knapp 1bar wie immer.

                    Früher gab das etwa 0,96 an.

                    Jetzt kann ein wissender das mal beides in binär umrechnen und sagen welcher Pin nicht sauber schaltet

                    Seit gestern abend wurde nichts verändert.

                    Das System hängt seitdem am Strom

                    Gruß Rainer

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

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                    • ThisoftT Offline
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                      Thisoft
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #102

                      Hallo Rainer,

                      nur ganz kurz zwischen Hausputz und Besuchsvorbeitung;-)

                      Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot"

                      Die 0V bei LOW und die 5V bei HIGH sind soweit ich das sehe bei der Konfiguration der Arduino-Pins als OUTPUT definitiv gegeben.
                      ` > digitalWrite()

                      [Digital I/O]

                      Description

                      Write a HIGH or a LOW value to a digital pin.

                      If the pin has been configured as an OUTPUT with pinMode(), its voltage will be set to the corresponding value: 5V (or 3.3V on 3.3V boards) for HIGH, 0V (ground) for LOW. `

                      Ich schalte auf die Art ja auch die verschiedensten Sachen damit. Allerdings kenne ich eben nicht die speziellen Befindlichkeiten des HM-8bit-Moduls… Direkt ein Fehler kann es nicht sein die besagten Widerstände zwischen Arduino und Modul einzulöten - wenn du solche Widerstände sowie Lust zum Löten hast ;)

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                      • HomoranH Nicht stören
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                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #103

                        @Thisoft:

                        Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot" `
                        Werde ich machen, im Moment läuft sie nur manuell, da wegen Overtemperature die Steuerung aus ist :D

                        @Thisoft:

                        wenn du solche Widerstände `
                        Nope

                        @Thisoft:

                        Lust zum Löten `
                        Ist nicht das Problem, aber das Wissen was und wie fehlt.

                        Stelle gleich den chart um und melde mich später wenn genug Daten da sind

                        Gruß Rainer

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                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #104

                          Sorry!

                          Mein Fehler!

                          Ich hatte gestern alles auf dem Notebook gemacht. Jetzt bin ich am Tablet mit der App. Da musste ich erst einen Recync fahren. Jetzt passt es!

                          Hatte es im Chart gesehen, dass der Druck 98 centibar war!

                          Werde den Druck aber dauerhaft im Chart lassen.
                          144_screenshot_20180721-112305.jpg

                          Danke

                          Rainer

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                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #105

                            Hätte ein Oszilloskop hier, so für den Fall… ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
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                            • HomoranH Nicht stören
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                              #106

                              Da das Problem anscheinend nur bei der Stromversorgung vor Ort am Sandfilter existiert musst du dann die 400km mit dem oszi zu mir kommen :P

                              Gruß Rainer

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                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #107

                                Pech, regnet gerade. ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
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                                  #108

                                  Ähm - ja. Das mit der Stromversorgung ist gar nicht ohne. Wie schliesst du denn das Teil im Garten genau an die Stromversorgung an? Ist das ein USB-Netzteil? Was hat das denn so für Werte? (ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht ;)

                                  Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"?

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                                    #109

                                    @Thisoft:

                                    Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"? `
                                    Drinnen nur über usb am arduino. Und das ohne Probleme.

                                    Draußen über USB am arduino ebenfalls ohne Probleme.

                                    Die treten nur auf, wenn ich die Stromversorgung über ein 5v netzteil an den 5v eingang des Arduino und von dort an den 5v eingang des Sendemoduls gehe.

                                    Das Netzteil liegt im Keller und ist über eine 2x2 jysty 0.8 angeschlossen.

                                    Jetzt kommts mir. :shock:

                                    Parallel dazu läuft die 230v für die Pumpe!

                                    @Thisoft:

                                    ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht `
                                    Was denn für einen?

                                    Und wie anschließen,?

                                    Oder doch das 5v kabel um einen Ferritkern wickeln?

                                    Im Moment läuft es Spitze
                                    144_screenshot_20180721-160727.jpg

                                    Gruß Rainer

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                                      #110

                                      Oh ja. Das lange Kabel vom Netzteil zum Arduino und noch dazu parallel zur 230V-Leitung ist zumindest "suboptimal" ;)

                                      Das Kabel um einen Ferritkern zu wickeln kann zumindest nicht schaden. Von einem Elko direkt am Eingang des Arduino würde ich mir allerdings mehr versprechen. Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein.

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                                        #111

                                        Hallo Thilo,

                                        @Thisoft:

                                        Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein. `
                                        Irgend etwas hab ich noch ;-) (und wenn ich es aus einem Schrottgerät ausbaue!)

                                        zwischen (+) und (-) am 5V Eingang?

                                        Im Moment läuft alles stabil und ich werde das erst in Angriff nehmen, wenn unbedingt nötig ;-)
                                        144_drucksensor_301.jpg
                                        Irgendwann fiel mir ein, dass centiBar = kPa ist, das klingt professioneller.

                                        Gruß

                                        Rainer

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                                          #112

                                          Ja, zwischen + und - möglichst nahe am 5V-Eingang.

                                          Aber wenn's jetzt stabil läuft ist ja erstmal alles gut.

                                          Schönen Sonntag noch!

                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi

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