Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    185

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    572

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Balu 0

    @paul53
    also ich verstehe es so das das zweite skript es möglich macht das das tor aus allen möglichen Positionen auf die Teilöffnung fährt.

    Wenn beispielsweise das Tor ganz offen steht würde es zu fahren.
    Es soll aber nicht nach unten fahren sondern nur nach oben.

    Wenn 55 die sollposition ist...
    und es in einer position von 0 bis 44 ist soll es hoch fahren.

    bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @balu-0 sagte: bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

    Dann lasse den Teil einfach weg.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @balu-0 sagte: bei einer Position von 56 bis 100 soll es nicht runterfahren.

      Dann lasse den Teil einfach weg.

      B Offline
      B Offline
      Balu 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @paul53 said

      Dann lasse den Teil einfach weg.

      OK Habe es verstanden

      trotzdem läufts irgendwie nicht.
      kannst du mal drüber schauen ?
      Screenshot 2024-09-07 180549.png

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Balu 0

        @paul53 said

        Dann lasse den Teil einfach weg.

        OK Habe es verstanden

        trotzdem läufts irgendwie nicht.
        kannst du mal drüber schauen ?
        Screenshot 2024-09-07 180549.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @balu-0 sagte in Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung:

        trotzdem läufts irgendwie nicht.

        und irgendwie wie läufts?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @balu-0 sagte in Fehlermeldung beim ansteuern der Torsteuerung:

          trotzdem läufts irgendwie nicht.

          und irgendwie wie läufts?

          B Offline
          B Offline
          Balu 0
          schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
          #19

          @homoran
          HÄ ? :-)

          es fährt jedenfalls nicht

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Balu 0

            @homoran
            HÄ ? :-)

            es fährt jedenfalls nicht

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @balu-0 sagte: es fährt jedenfalls nicht

            Ohne Steuerung des Datenpunktes für "Auf" kann es auch nicht fahren.

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: es fährt jedenfalls nicht

              Ohne Steuerung des Datenpunktes für "Auf" kann es auch nicht fahren.

              Blockly_temp.JPG

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @paul53

              Hab ich irgendwie ausgeblendet :-)

              Jetzt Läufts ,
              es bleibt immer exakt bei 59% stehen.

              Am Montag bin ich vor ort und kann schauen ob das die richtige Position ist .

              An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
              die 160 oder die 50 ?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Balu 0

                @paul53

                Hab ich irgendwie ausgeblendet :-)

                Jetzt Läufts ,
                es bleibt immer exakt bei 59% stehen.

                Am Montag bin ich vor ort und kann schauen ob das die richtige Position ist .

                An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                die 160 oder die 50 ?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #22

                @balu-0 sagte: An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                die 160 oder die 50 ?

                Die 50 ist die Sollposition. Die 160 enthält die Laufzeit in ms/%.
                Wenn die Sollposition 55 % sein soll, dann ändere 50 in 55 und 160 in 136.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: An welche zahl müsste ich jetzt schrauben um die Position zu ändern
                  die 160 oder die 50 ?

                  Die 50 ist die Sollposition. Die 160 enthält die Laufzeit in ms/%.
                  Wenn die Sollposition 55 % sein soll, dann ändere 50 in 55 und 160 in 136.

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  Morgen !

                  Ich bin jetzt vor Ort und hätte Fragen :-)

                  Das Tor war ein Stück zu niedrig.
                  wenn ich wie du geschrieben 55% 136 gewählt habe ist es noch weiter unten stehen geblieben.
                  Ich habe rumprobiert und es steht Richtig ( Gewünschte Höhe ) bei 50% .. 160

                  Position ist immer des Datenpunkts für % ist jetzt immer 66 %

                  Weiter ist folgendes Phänomen zu beobachten:
                  Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                  Beispiel Fahrt von 2 % biss 66 % Teilposition ist fast bei 66%
                  Fart von 44% bis 66 % Teilposition bleibt schon ca bei 50 % stehen.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Balu 0

                    Morgen !

                    Ich bin jetzt vor Ort und hätte Fragen :-)

                    Das Tor war ein Stück zu niedrig.
                    wenn ich wie du geschrieben 55% 136 gewählt habe ist es noch weiter unten stehen geblieben.
                    Ich habe rumprobiert und es steht Richtig ( Gewünschte Höhe ) bei 50% .. 160

                    Position ist immer des Datenpunkts für % ist jetzt immer 66 %

                    Weiter ist folgendes Phänomen zu beobachten:
                    Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                    Beispiel Fahrt von 2 % biss 66 % Teilposition ist fast bei 66%
                    Fart von 44% bis 66 % Teilposition bleibt schon ca bei 50 % stehen.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #24

                    @balu-0 sagte: Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                    Dann ist die Geschwindigkeit nicht konstant oder die Zeitkonstante (160 ms/%) zu lang. Sollposition im Skript ist 66 %?
                    Abhilfe: Erhöhe die Sollposition im Skript (> 66) und verringere die Zeitkonstante (ausprobieren).

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: Je höher das tor schon richtung teil Position steht desto "falsch" tiefer bleibt es stehen.

                      Dann ist die Geschwindigkeit nicht konstant oder die Zeitkonstante (160 ms/%) zu lang. Sollposition im Skript ist 66 %?
                      Abhilfe: Erhöhe die Sollposition im Skript (> 66) und verringere die Zeitkonstante (ausprobieren).

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      Hab nicht so angetastet wie du gesagt hast.

                      jetzt läufst perfekt !!

                      Vielen Dank für das Skript und die Hilfe.
                      Ich bin so glücklich !!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      927

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe