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    • Monatsrückblick - April 2025

    DS18B20 mit RPi instabil

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    • ?
      A Former User @Gari last edited by A Former User

      @gari
      Hallo Gari,

      bin jetzt auch nicht der Experte, hatte aber selbst auch schon diverse "spaßige" Zeiten mit den DS18B20.

      Zu erst bin ich über Deinen Aufbau des "Sternförmigen" Buses "gestolpert". Hier empfinde ich insbesondere die Leitung zu T1 als schwierig. Du scheinst dort zwar Dinge durch unterschiedliche Pull-Up Widerstände berücksichtigt zu haben, aber allgemein glaube ich verstanden zu haben, dass Stichleitung ab gewissen Längen immer etwas schwierig sind.

      Dazu sind 30m Kabellänge 5V und 0,75mm² nicht wirklich etwas was, was ich blind vertrauen würde (Spannungsabfall und gesicherter Betrieb/Übertragung etc etc.).

      Hast Du eine Möglichkeit Details über "list index out of range" zu erfahren?

      Bei mir kamen durch temporäre Messfehler/fehlerhafte Sensoren immer der Defaultwert des DS18B20 zurück -127Grad.

      Da es bei mir nur extrem selten vorkam, gehe ich hin und filter die 127Grad einfach per Software als ungültiger Wert raus aber bei Dir würde ich ehrlicherweise anders vorgehen und mit etwas mehr "Standard" Bastelware arbeiten. Hierzu würde ich die Stränge auftrennen und jeweils einzeln an einen Pin eines ESP8266 hängen und diesen mit einer Standardsoftware wie Tasmota oder ESPeasy betreiben, als Testaufbau um die Fehlerquelle einzugrenzen.

      Läuft das stabil, dann mal den gesamten Bus an einen Pin des ESP8266 hängen und oder in Teilschritten. Je nach Ergebnis würde ich dann Umbauen und Umrüsten oder Deinen Aufbau Debuggen. Der Testaufbau mit Standard-Bastelsoftware wäre für mich der einfachste und günstigste Weg hier Ergebnisse zu bekommen.
      An dem Bus selber "rummfummeln" da gehen Stunden bei drauf was am Ende wenig bringt..... so meine Erfahrung. Bei der Software gibt es diverse Fallstricke wie Bibliotheken und Auflösungen wie die DS18B20 angesprochen werden. Da ich da nicht im Detail drin stecke und auch das Rad nicht neu erfinden muß, ist der Tasmota/ESPEasy Ansatz ein recht einfacher und verlässlicher wie ich finde um zu probieren ob es an der Software oder am Bus liegt etc etc.

      Viele Grüße

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg last edited by

        @gari hier ist eine gute OneWire-Beschreibung - https://wiki.fhem.de/wiki/1-Wire_Busverlegung

        Diese bestätigt, dass Sternverdrahtung ab 3,5m problematisch ist...

        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User @JLeg last edited by A Former User

          @jleg @Gari
          Sorry ich glaube das hab ich jetzt reingebracht, wenn man genau schaut ist das kein Stern. Es sind 3 einzelne Buse am RPI an 3 GPIOs.

          Ist das so richtig mit den Pull-Ups? Hab gerade im Kopf, je länger die Leitung umso kleiner der Widerstand. Minimal habe ich was von ca 1,2kOhm im Kopf.

          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Guest last edited by

            @pete0815 sagte in DS18B20 mit RPi instabil:

            Sorry ich glaube das hab ich jetzt reingebracht, wenn man genau schaut ist das kein Stern. Es sind 3 einzelne Buse am RPI an 3 GPIOs.

            ...und 2 davon sind Sterne, oder? 😉

            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ?
              A Former User @JLeg last edited by A Former User

              @jleg sehe ich nicht sorry.

              violet, gelb und orange sind für mich unabhängige Buse.

              An Bus "gelb" und Bus "orange" hängen in Serie weitere DS18B20 also warum Bus1/T1 Probleme macht würde ich in erster Instanz nicht aus diesem Aufbau der weiteren Sensoren sehen.

              85dbf723-47fd-4afb-accb-57a626ba2bb5-grafik.png

              Nichtsdestotrotz, den Widerstand (3,3KOhm) würde ich ggf nochmal prüfen ob der nicht besser reduziert werden sollte. Dann einfach mal den Bus1 an einen ESP8266 hängen mit ESPEasy und gucken ob das funktioniert. Bei Problemem mit dem PullUp wurden die Sensoren bei mal einmal gar nicht erkannt/angezeigt und nach richtigem PullUp lief ESPEasy sofort mit dem Sensor.

              JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JLeg
                JLeg @Guest last edited by

                @pete0815 sagte in DS18B20 mit RPi instabil:

                An Bus "gelb" und Bus "orange" hängen in Serie

                Fritzing ist zwar denkbar ungünstig imo, aber für mich hängen die parallel...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  JLeg @Guest last edited by

                  @pete0815 sagte in DS18B20 mit RPi instabil:

                  Nichtsdestotrotz, den Widerstand (3,3KOhm) würde ich ggf nochmal prüfen ob der nicht besser reduziert werden sollte.

                  Hm, Datenblatt sagt 4,7k...

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    JLeg @Gari last edited by

                    @gari sagte in DS18B20 mit RPi instabil:

                    Lösungsansätze

                    • ich würde mal T1 alleine testen
                    • das hier muss nichts heissen (ich habe diverse dieser Fakes im problemlosen Dauereinsatz), wäre aber vielleicht trotzdem interessant zu wissen: https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hans_999 @Gari last edited by

                      @gari said in DS18B20 mit RPi instabil:

                      Code temp_T1-T9_short.py

                      Wenn ich das Programm richtig verstehe, liest du zyklisch ohne jegliche Pause die Sensoren. Dabei wird jeder Sensor 2x hintereinander gelesen (mit 0,005 Sek. Pause dazwischen). Damit wird wohl der Sensor geweckt, abgefrat und dann beim zweiten Mal das Resultat der (vorherigen) Messung übertragen.
                      Das halte ich insbesondere bei der Leistungslänge des Außenfühlers für sehr sportlich. Hier kann es etwas dauern, bis die Spannung am Bus stabil steht.
                      Ich würde zwischen den Sensorabfragen eines Sensors etwas länger warten, um mögliche Probleme auf dem Bus möglichst gering zu halten.
                      https://forum.arduino.cc/t/ds-18b20-delay/580691/2

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Gari @JLeg last edited by

                        Ja, Pete, genau so ist es.
                        Die Snesoren T2-T4 sind ein Bus. Und untereinander sternförmig verschaltet.
                        Die Sensoren T5-T9 sind ein Bus. Und untereinander sternförmig verschaltet.
                        Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich parallele und sternförmige Verschaltung an dieser Stelle für das gleiche halte und keinen Unterschied dazwischen erkenne.

                        Der Sensor T1 hat einen separaten Bus. Und demnach einen separaten Pin.
                        Danke, dass ihr an dieser Stelle meine Verschaltung hinterfragt!

                        Da T1 aber eigenen Bus hat, und auch dann nicht stabil läuft, halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass die Ursache für die Spontanabbrüche die Verschaltung ist.
                        Bevor ich 3 separate Busse verwendete, lief das System auf 2 Bussen. Und ganz am Anfang auf einem. Immer erschien das gleiche Problem. Es scheint sogar, dass nun mit T1 auf einem separaten Bus das System am instabilsten ist.

                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          Gari last edited by

                          An alle @Pete0815 @JLeg @hans_999 ,
                          danke für eure Antworten!
                          Ich bin neu hier im Forum und begeistert, über euere schnelle Reaktion. Vielen, vielen Dank!
                          Wie ihr merkt, muss ich mich noch etwas darin üben, die Antwortoptionen richt zu nutzen 😉

                          Zu den PullUp-Widerständen:
                          Mir ist bekannt, dass 4,7 kOhm im Datenblatt gelistet sind.
                          Wie hier bei einem ähnlichen Thema im Forum bin ich darauf gestoßen, die PullUps mit steigender Kabellänge zu reduzieren.
                          Folgende PullUp-Widerstände habe ich daher bereits für alle 3 Busse ausprobiert:

                          • 2,2 KOhm
                          • 3,7 kOhm
                          • 4,7 kOhm
                          • 10 kOhm (auf Empfehlung eines anderen Bastlers)

                          Leider ohne nennenswerten Erfolg.

                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            Gari @JLeg last edited by

                            @jleg Danke für deinen Lösungsansatz: Ich werde nun als nächstes Testen, nur T1 ohne andere Sensoren zu messen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gari @hans_999 last edited by

                              @hans_999 said in DS18B20 mit RPi instabil:

                              liest du zyklisch ohne jegliche Pause die Sensoren

                              Danke hans_999, für den Hinweis! Werde ich auch mit mehr delay ausprobieren!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User @Gari last edited by A Former User

                                @gari Insbesondere der Aufbau mit 30m macht es notwendig sehr nah an den Specs zu arbeiten, da sonst etliche Effeckte auftreten. Viele der im Netz gezeigten Lösungen funktionieren, aber halt nicht für Aufbauten wo der OneWire Bus auch auf seine möglichen Längen genutzt wird.

                                Erster Punkt Dein Anschluß am RPI ist so nicht gesund für den RPI. Du versorgst die DS18B20 mit 5V und so bekommen die GPIOs auch im worst case 5V ab, wobei sie nur für 3,3V spezifiziert sind.

                                Den Aufbau mit 3,3V zu speisen halte ich für einen Versuch der nicht funktionieren wird, da bei 30m der Spannungsabfall schon gefährlich nah an die Grenze der 3V der DS18B20 abfällt und so ggf zusätzliche Probleme schafft.
                                a618c88d-cd46-4183-a5f4-3acadef809fc-grafik.png

                                Wenn dieser "einfache Aufbau" direkt am RPI gewählt wird, ist ggf dieser Aufbau zu testen:
                                53e1ce3f-83ce-4818-9381-b63c792cc90c-grafik.png
                                oder
                                c58bb411-f6fa-4809-baca-429a429a41ab-grafik.png

                                Wenn ich Deinen doch sehr schönen Aufbau mit Reihenklemmen etc sehe, würde ich auch hingehen und den OneWireBus mit einem richtigen OneWire Master aufbauen wie dem DS2482. Habe so einen so im Betrieb und bei Interesse schau Dir mal an wie das Module vom volkszähler projekt umgesetzt wurde.

                                Das dürfte hier natürlich too much sein, es gibt aber kleine Breakout Boards für den DS2482 für mehrere Stränge wie dieses. Das ist dann über 5V zu speisen und der per I2C anzukoppeln aber auch über einen LogicShifter auf 3,3V zu bringen um korrekt an den GPIOs zu arbeiten.

                                Vermutungsweise bringen aber bis auf die 3,3V am GPIO des RPI wenig Effekte die man sofort sieht. Entsprechend ist auch Dein Busaufbau dringenst zu überdenken bzw. derzeit so zu interpretieren, dass Du Stubs von bis zu 6m hast und davon wird nebem einem Sternförmigen Aufbau was das dann am Ende so ist, dringend abgeraten. Du hast dort doch genügend GPIOs zu Verfügung am RPI. Hänge die DS18B20 doch mal einzeln an den RPI; per GPIO nur einen DS18B20. Damit sollten wenn vorhanden Timing Probleme falls durch Wechselwirkung erzeugt werden, erledigt sein. Timing Probleme durch Leitungseffeckte(Länge) natürlich nicht.

                                Um Probleme durch den eigenen Code zu identifizieren kann ich mich wie gesagt nur wiederholen. Einen ESP8266 mit einer Standardsoftware wie ESPEASY oder Tasmota sollte das einfach für 2,3€ mal im Testaufbau prüfbar machen. Aber vorsicht für den ESP8266 gilt das gleiche wie für den RPI. Der verträgt auch nur 3,3V auf den GPIOs und mit 5V sollte man bei 30m schon versorgen. 2,3€ im Testaufbau finde ich immer noch sinniger als stundenlang einen eigenen Code im Revue zu besprechen, weil es verwertbare Fakten schafft.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JLeg
                                  JLeg @Gari last edited by

                                  @gari sagte in DS18B20 mit RPi instabil:

                                  Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich parallele und sternförmige Verschaltung an dieser Stelle für das gleiche halte und keinen Unterschied dazwischen erkenne.

                                  naja, im Fall "OneWire" geht es natürlich um "mechanische" Sterne, nicht "elektrische". Denn elektrisch sind es ja (je Bus) Parallelschaltungen.
                                  Als unproblematischer (stabiler) angesehen wird beim DS18B20 allgemein halt die Verdrahtung, die eher nach Art der "Weihnachtslichterketten" aufgebaut ist - Sensor B hängt eher dicht an Sensor A, und C dito an B usw. Aber das ist eigentlich alles hübsch im oben bereits genannten Link dargestellt, auch visuell...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @Gari last edited by

                                    @gari Darf ich mich hier auch noch einschalten und fragen, weshalb du ein separates Skript verwendest und nicht einfach einen der bestehenden Adapter? Es gibt den iobroker.ds18b20 und den owfs Adapter.

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Josh @Gari last edited by

                                      @gari Habe eine ähnliche Hardware-Config wie Du. Bei mir sind es 10 Stück DS18B20, die ich auf einem Verteiler zusammen führe. Als Pullup-Widerstand habe ich 4K7 genommen. Allerdings habe ich auf der Betriebsspannung am Verteiler noch einen 100nF und einen 100µF Kondensator gesetzt. Läuft seit Jahren stabil bei mir.

                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        volbuss last edited by

                                        ich hatte nach dem Wechsel auf den Raspi4 auch das Problem. Bei mir half in der
                                        "/boot/config.txt" den GLIO Pin mit einzutragen.
                                        dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          Gari @volbuss last edited by

                                          @volbuss Jo, hab ich bereits .

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            Gari @Gari last edited by

                                            Hey, danke euch alle für die Anregungen!
                                            @Pete0815 Danke besonders dir, für die ausführlichen Erklärungen.
                                            Nach dem ich die Messung allein mit T1 (Außenfühler) laufen ließ und danach mit den Fühlern T2-T9, musste ich feststellen, dass beide Varianten spontan abbrechen. 😞 Es liegt also nicht nur am Außenfühler (wie ihr ja schon befürchtet habt).
                                            Beim Überprüfen der PulluP-Widerstände habe ich dann festgestellt, dass durch die 5,5 V die GPIOs der Busse 1 und 2 eine wegbekommen haben. Es stellte sich nämlich zwischen GPIO und dem Spannungspin, ein Widerstand von 27 kOhm ein. Bei den anderen GPIOs hingegen nur 40 MOhm.
                                            Also habe ich nun erstmal die Busse auf neue GPIOs gelegt und teste T2-T9 über 3,3 V (Ohne Außenfühler). Alle anderen Ratschläge habe ich natürlich gelesen. Ich teste mich Stück für Stück durch.

                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
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